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電廠脫硫吸收塔漿差壓在線密度計的工作原理及改造方案
下面以案例的形式講解差壓在線密度計電廠脫硫吸收塔漿工作原理及改造方案
 
江蘇華能某熱電廠現在役四臺300MW機組,#5、#6機組于1998年、1999年投產,于2005年進行脫硫改造,脫硫系統于2006年投入運行;#7、#8機組于2007年投產,脫硫系統同步投入運行。
脫硫系統配備8套E+H公司生產的科氏力原理密度計,除去#6吸收塔密度計在勉強服役(測量值僅隨密度產生趨勢變化,不能準確反映密度實際值,靠操作員經驗判斷),其它均已退出運行,其中兩臺磨機出口密度計因磨損嚴重已于2008年損壞,#5、#7、#8吸收塔密度計于2009年開始無法標定,*終損壞退出運行,兩臺石灰石漿液箱密度計因安裝位置原因堵塞過于頻繁,一直未能正常投入運行。密度計無法使用,依靠運行人員手動取樣、實驗室測量密度的方法控制吸收塔的運行。
 
影響科氏力原理密度計運行的主要問題是:1、管路堵塞,需要運行人員定期沖洗,即便如此,亦需檢修人員經常拆開管路疏通堵塞物。2、密度計磨損,磨損后產生測量誤差,需經常標定;磨損較嚴重后,不能標定至合格;磨損進一步嚴重后,燒損共振線圈,造成密度計損壞。科氏力原理密度計使用壽命短,據稱,無故障使用時間僅為一年。
 
一、工作原理
工作原理
上圖是設備連接圖,漿液樣品管(圖中安裝壓力測點的豎直管道)、壓力測點1(PI-1)、壓力測點2(PI-2)、氣控閥門1、氣控閥門2、氣控閥門3為新增加設備。漿液樣品管上有兩個壓力測點:壓力測點1(PI-1)和壓力測點2(PI-2),用于測量安裝處壓力(P1和P2), 漿液樣品管連接閥門1、閥門2和閥門3,閥門1連接吸收塔底部,閥門2連接工藝水管路,閥門3安裝在漿液樣品管底部,連接排地溝管路。
 
每隔一定時間(如10分鐘)打開閥門1,由壓力測點2信號判斷進入漿液樣品管的漿液量滿足需要后,關閉閥門1,延時3S待漿液樣品管內漿液穩定后,計算漿液密度(壓力測點1測量的壓力為P1,壓力測點2測量的壓力為P2,漿液密度為ρ,重力加速度為g,兩壓力測點間高度差為H):ρ=(P1-P2)/Hg,將計算值儲存,直到下一測量周期更新新值。打開閥門3,將漿液樣品管內漿液放掉,由壓力測點1信號及短期延時確認漿液放空,關閉閥門3,打開閥門2將工業水放入漿液樣品管,對漿液樣品管及所連設備進行清洗,由壓力測點2信號確認清洗水量滿足需要,關閉閥門2,打開閥門3,將沖洗水放掉,由壓力測點1信號及短期延時確認沖洗水放空,關閉閥門3。待下一測量時間重復該操作,周期完成漿液密度測量,測量周期根據實際需要自行設定。測量計算與閥門控制由PLC實現。
 
二、改造實施方案:
 
1、差壓在線密度計電源采用原科氏力密度計電源,密度信號接入原科氏力密度計信號回路,原科氏力密度計流量信號廢除。
差壓在線密度計密度計現場安裝
2、系統取用樣品液利用原吸收塔漿液化驗取樣孔,制作三通保留原化驗取樣功能,差壓在線密度計密度計沖洗水使用吸收塔漿液化驗取樣管路沖洗水(脫硫島工藝水)。
3、差壓在線密度計密度計取樣管采用316L不銹鋼+襯塑無縫鋼管的形式,安裝壓力變送器的異型管路實現襯塑難度大、成本高,采用Ф57(DN50)316L不銹鋼制作,為了提高測量精度用于增加高度的豎直管道選用Ф57(DN50)襯塑無縫鋼管制作,兩差壓取樣法蘭間距0.5米。
4、安裝一臺羅斯蒙特法蘭安裝型壓力變送器用于控制進入樣品管液位,一臺羅斯蒙特雙法蘭型差壓變送器用于測量高、低取樣點間差壓。
5、PLC選用西門子S7-200,CPU卡件為CPU224,帶兩模擬量輸入,一模擬量輸出,14開關量輸入,10開關量輸出。
6、計算控制箱設置自動測量、測量運行、測量結束、綜合故障指示燈;設置手動測試、閥門試驗、校驗儀表、故障復位按鈕;設置自動測量開關用于控制自動周期測量的投入與切除。
7、DCS畫面不做改動,原科氏力密度計顯示密度值即為新密度計顯示值。
8、誤差分析:羅斯蒙特差壓變送器標稱誤差0.075%,使用40 KPa量程,*大**誤差為0.075 KPa即30Pa,對應到密度*大**誤差為30/9.8/0.5=6 Kg/m3。
 
三、改造后的運行
 
密度計改造工程于6月12日安裝完畢,6月13日進入調試階段,調試初期設定測量周期為10分鐘,樣品管漿液滿足需要壓力設定值設置為90KPa,進漿時間為30S,壓力變送器量程0-150 KPa,差壓變送器量程0-40KPa,根據ρ=(P1-P2)/Hg,DCS內密度量程設置為2040Kg/m3,
 
參數優化:投運后出現退出測量現象,診斷系統報樣品管進漿異常,檢查進漿氣控閥1正常,調取吸收塔測量液位用壓力測點歷史曲線發現壓力*低至91 KPa,確認為因吸收塔液位低樣品管進漿不足引起,將樣品管漿液滿足需要壓力設定值修改為75KPa,進漿時間修改為90S,測量退出現象消失。
 
缺陷消除:每一測量周期密度輸出應為本周期測得的恒定值,但DCS顯示值有3-4 Kg/m3 的變化幅度,原因為施工時差壓信號電纜接頭未進行屏蔽連接,拆開電纜街頭,將接頭進行重新處理,接好屏蔽,DCS顯示值變化幅度小于1Kg/m3 ,歷史曲線為恒定值,缺陷消除。
 
密度計測量值與人工測量結果比對:人工測量采取量取固定體積樣品稱重的方法,為了提高人工測量的精度,使用固定體積、細口量筒,以減小觀測液面不準確引起的誤差。本次改造使用1000mL量筒。
 
測量比對試驗數據:
 
6月24日開始停止對該套密度測量系統的分析、觀察及程序優化,測量周期更改為30分鐘,儀表正式連續投運,至今日測量系統無中斷,運行穩定,測量數據準確,得到監盤人員的好評。
 
結論:本測量系統除去解決了原密度計壽命短、測量管路堵塞的難題外,具有如下特點:
 
1、該方法測得的是漿液穩定狀態下的密度,反映的是漿液真正的密度特性,無論是測量塔內實時狀態下漿液密度,還是管道中流動的漿液密度,都存在漿液擾動,不如該測量方法測得的密度值更接近實際值;
2、無影響測量精度的不可控因素,液位高度、密度與壓力的關系由質量除體積計算密度公式導出,相當于密度的定義,所以影響精度的因素僅為測量壓力的精度,而目前羅斯蒙特、霍尼韋爾壓力變送器技術已相當成熟,所以該產品質量不受生產、安裝工藝的影響;
3、測量周期設置為10分鐘,足以滿足系統投自動的需要。該系統能夠將測量周期設置為5分鐘。目前脫硫島吸收塔生產工藝將測量周期設置為30分鐘足以滿足運行需要;
 
以上就是差壓在線密度計電廠脫硫吸收塔漿工作原理及改造方案,希望用戶在今天遇到類事的問題能夠自已解決。
 

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